碳酸盐岩裂缝溶洞层胶质水泥堵漏技术——以川东地区蒲005-2井为例

摘 要

摘要:针对川东地区蒲包山构造三叠系嘉陵江组地层压力系数低、漏失井段长、漏层和水层同时存在等复杂钻井难题,提出利用胶质水泥堵漏技术来解决上述问题的技术思路:①将水泥浆与

摘要:针对川东地区蒲包山构造三叠系嘉陵江组地层压力系数低、漏失井段长、漏层和水层同时存在等复杂钻井难题,提出利用胶质水泥堵漏技术来解决上述问题的技术思路:①将水泥浆与钻井液以一定的比例混合,形成胶质水泥浆,降低水泥浆密度和凝固强度,提高堵漏成功率;②在钻井液中加入氯化钙,以调节胶质水泥浆稠化时间;③施工前做好胶质水泥浆的配方比例;④用高浓度膨润土浆为隔离液,减少地层水对堵漏浆的稀释;⑤施工中,使胶质水泥浆至少2/3进入漏层,对整个裸眼段彻底封堵;⑥用两台水泥车配合施工,通过调节水泥车排量来实现配方比例;⑦施工结束后,适当缩短候凝时间,控制水泥塞强度,避免钻水泥塞过程中钻出新井眼。将上述措施应用到蒲005-2井获得了成功,为解决川东地区浅层碳酸盐岩裂缝-溶洞型井漏问题又探索出了一条新的途径。
关键词:川东地区;碳酸盐岩;堵漏;胶质水泥低密度低强度
0 引言
    蒲包山构造地处川东地区高陡主体构造区西部,构造褶皱强烈,地层陡峭破碎,裂缝溶洞发育。地表多出露在三叠系嘉陵江组碳酸盐岩地层,地表地层倾角为42°。浅层至中层用清水钻进,一般都有恶性井漏发生。实际钻井资料显示,该构造嘉陵江组地层压力系数低,漏失井段长,漏失空间大,漏层、水层同时存在,堵漏难度大,复杂处理时间长[1]
1 前期井漏情况
    蒲005-2井是一口以石炭系为目的层的滚动勘探开发井。该井开钻就出现清水有进无出严重井漏。采用清水强钻方式钻至井深31m、500m分别下入Φ339.7m、Φ244.5mm套管封隔漏层段。第3次开钻在飞仙关组、长兴组545.70~1200m井段发生井漏6次,用水泥浆、桥浆、HHH等堵漏22次未获成功,漏速为34.4m3/h。结合钻井、录井及钻屑资料分析认为,该井为碳酸盐岩裂缝-溶洞型漏失,漏失井段长,漏失空间大,承压能力低,静液面最深达200m,折算漏层地层压力系数(钻井液当量密度)为0.76g/cm3,且有水层存在,导致常规堵漏效果差,决定采用胶质水泥堵漏技术进行堵漏。井身结构,见表1;地质分层,见表2。
 

2 胶质水泥堵漏技术
    1) 用高浓度膨润土浆代替钻井液,与水泥浆按一定比例混合配成胶质水泥浆,降低水泥浆密度及凝固强度,提高堵漏成功率。在高浓度膨润土浆中加入氯化钙,以调节胶质水泥浆稠化时间。胶质水泥浆配方比例及氯化钙加入量通过水泥浆试验确定。用高浓度膨润土浆做隔离液,减少地层水对堵漏浆的稀释[2~5]
    2) 用两台水泥车配合完成施工,通过调节水泥车排量来实现对混合比例的掌控,确保施工达到预期目标。胶质水泥浆注入量至少是裸眼体积的1.5倍以上,使胶质水泥浆至少2/3进入漏层,以期对该井整个裸眼漏失段进行全面彻底封堵。
   3) 光钻杆置于井口,确保施工安全。施工中注意控制胶质水泥浆总施工排量,尽量避免其在井内上返。如井口有返出,则关井,继续完成堵漏施工,控制关井压力在1MPa以内,通过顶替量控制水泥塞面在井深450m左右。如井口不返,顶替1m3后隔离液(清水)即可,不控制塞面。
    4) 施工完成后,适当缩短候凝时间,控制水泥塞强度。根据样品情况决定探水泥塞和钻水泥塞时间,以避免钻水泥塞中钻出新井眼。
3 胶质水泥堵漏施工
3.1 胶质水泥堵漏试验
    结合该井钻井、堵漏情况分析,要求配制的胶质水泥浆密度为1.45~1.55g/cm3,24h水泥塞强度低于10MPa,稠化时间为2~4h(试验数据见表3)。
 
3.2 入井胶质水泥浆配方选定
   1) 水泥浆密度为1.75~1.80g/cm3
   2) 高浓度膨润土浆为17%氯化钙+45%~50%膨润土。
   3) 胶质水泥浆配方比例:水泥原浆:氯化钙膨润土浆=1:1~1:1.5。
   4) 胶质水泥浆性能(试验温度42℃):密度为1.47~1.54g/cm3,初凝时间为1.5~2h,流动度为15~23cm,稠化时间为2~4h。
3.3 施工过程
3.3.1第1次施工
   探静液面井深为222.80m,下光钻杆至井深为30m。注密度为1.06g/cm3膨润土浆10m3,出口无返。关井,用一台水泥车正注水泥浆27m3,平均密度为1.74g/cm3,同时用另一台水泥车反注密度为1.33g/cm3氯化钙膨润土浆27m3,混合密度为1.57~1.63g/cm3胶质水泥浆54m3。候凝19h,探得水泥塞面井深为623.84m,循环漏速为3.5m3/h。钻水泥塞至井深1087.91m放空,漏速增大至27.2m3/h。由于第1次施工是从正眼、环空同时注入,实际上是正反注,水泥浆与高浓度膨润土浆没有在地面管线开始混合,而是在通过1柱钻杆后在套管内混合,所以混合效率不高,导致堵漏效果不理想。在第2次施工中,调整了施工方案,改正反注为正注,采取水泥浆与高浓度膨润土浆在地面管线混合后再进行正眼钻杆内,依靠自身重量整体往下推进。
3.3.2第2次施工
    探静液面井深190m,下光钻杆至井深145.30m,注密度1.10g/cm3高黏膨润土浆16m3。用一台水泥车正注水泥浆15m3,平均密度为1.72g/cm3,同时用另一台水泥车正注密度1.33g/cm3氯化钙膨润土浆20m3,混合密度为1.57~1.63g/cm3胶质水泥浆35m3,施工中出口一直不返钻井液。候凝19h,探得水泥塞面井深810m,循环漏速为3.4m3/h,钻水泥塞至井深1088.17m放空。钻水泥塞过程中观察水泥塞强度,钻压可承受到40~50N;5~10min钻完一根单根,钻时不到1m/min。返出岩屑胶结均匀。
4 施工效果评价
    1) 效果评价:采用胶质水泥浆89m3堵漏2次成功封堵裸眼500~1200m井段6个漏层。漏速为34.4~3.4m3/h,堵漏效果非常好,达到了预期目标。
    2) 胶质水泥堵漏施工应具备的条件:①漏失性质、漏失特点清楚;②桥浆、HHH、水泥等其他材料堵漏没有明显效果;③漏速比较大,液面不在井口;④关井后,井口压力不高,在可控范围内;⑤套管下深(500m以内,最多不超过1000m),裸眼段也不长(不超过1000m),漏层位置距离套管鞋不远。
5 结论
    1) 采用胶质水泥堵漏技术施工2次。成功封堵了该井裸眼500~1200m井段6个漏层,为下步钻进创造了条件,达到了预期目标。
    2) 胶质水泥浆以钻井液为主,流动性能与纯水泥浆相似,密度、强度都可根据井下情况调整,具有“低密度、低强度、适应性强”的特点。胶质水泥堵漏技术在该井的运用成功,为长段碳酸盐岩裂缝-溶洞型漏失的治理提供了新的技术手段,具有广阔的应用前景。
    3) 胶质水泥堵漏施工的关键,是试验的配方范围选定和施工中水泥浆与钻井液混合比例的掌控。室内试验的配方在同类构造和同类漏失井有借鉴意义。
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(本文作者:卓云1 曾庆旭1 刘德平1 谢公健1 赵行权1 李官全2 胡仁德2 1.川庆钻探工程公司川东钻探公司;2.渤海钻探工程公司第五钻井工程分公司)