摘要:结合工程实例,对采用双碱法的脱硫除尘装置在燃煤供热锅炉房的应用进行了探讨。
关键词:锅炉房;双碱法;除尘;脱硫
Application of Flue Gas Desulfurization and Dust Removal Device to Coal.fired Boiler Room
YU Jianguo,XU Junjie,YANG Ying,DENG Qiang
Abstract:The application of flue gas desulfurization and dust removal device with dual alkali process to coal-fired boiler room is discussed with an engineering example.
Key words:boiler room;dual alkali process;dust removal;desulfurization
1 工程概况
呼和浩特市西区集中供热工程为内蒙古大气环境改善项目,利用日元贷款实施,规模为5×70MW链条热水锅炉。针对工程实际情况,在脱硫除尘设计中采取了如下措施:脱硫除尘系统采用室内封闭设计,采用高效脱硫、除尘系统。由于呼和浩特市的燃煤大多为热值低灰分高的煤种,收到基低位发热量一般为3700~4200kJ/kg,干燥基灰分25%~32%。所在地区冬季多风、寒冷,供暖室外计算温度为-17℃,供暖期为6个月。这些客观条件导致了以下问题:
首先,由于燃煤热值低、灰分高,易导致锅炉房耗煤量增大,灰渣量大,尤其是易漂浮的细灰增多,造成锅炉输煤、除渣、脱硫、除尘等设备工作负荷增大。供暖期风多风大,多管旋风除尘器若采用室外布置,并采用传统的刮板机加斗提集中处理的方式,大量干细灰在转运过程中稍有疏漏,极易造成灰尘漫天飞扬,达不到应有的环保效果。其次,湿式除尘脱硫装置在室外布置的情况下,容易发生冻结,影响设备的正常运转。
为防止此种情况出现,该设计将多管旋风除尘器、引风机、湿式脱硫除尘装置封闭于室内,既避免了扬灰情况出现,也避免了冻结情况的发生,提高了脱硫除尘系统的安全性和稳定性。
2 脱硫除尘系统工艺流程
脱硫除尘系统工艺流程见图1。锅炉烟气先进入多管旋风除尘器,再通过引风机进入脱硫除尘设备。脱硫除尘后的吸收液经沉淀池澄清,澄清液循环用于水膜除尘。多管旋风除尘器落下的细灰采用湿法处理,由于该部分细灰易漂浮,在多管旋风除尘器下设置螺旋除灰机(绞笼),再配合双轴搅拌加湿机,将湿灰送到除渣系统的斜段板链上,送至渣仓,与炉渣一起外运,确保环保效果。
湿法脱硫采用双碱法[1~4]的工艺流程,解决了目前大多数石灰湿法脱硫技术实际上不易解决的结垢、堵塞、风机带水等难以连续运行的难题,改变了传统湿式石灰石一石膏脱硫工艺中高液气比、低pH值的运行状态。液气比可控制在2L/m3以下,pH值控制在6.0~7.0,大幅降低了造价和运行费用,又确保了高效稳定脱硫运行。脱硫除尘主体设备可采用钢质壳体,内衬耐磨、耐腐材料,也可采用麻石制作。设备内安装旋流板脱硫除尘装置和除雾器。该设备分为水膜除尘段、旋流板脱硫段和除雾段三部分。
烟气中的二氧化硫脱除与除尘是同步进行的,主要靠吸收液与烟气充分混合后进行的化学反应过程,气液混合充分,脱硫效率较高。由于旋流板脱硫塔筒体较高,加上旋流板强化旋流作用,使烟气在塔内旋转次数增多,SO2与碱性水雾有充分时间进行接触吸收反应,得以分离净化。雾化质量高,雾化颗粒细,吸收液与烟尘接触的面积大,净化效果高。
全流程为两级净化系统:第一级(水膜除尘段):烟气经文丘里水膜除尘段除尘后,吸收液经沉淀池澄清,澄清液循环用于水膜除尘。第二级(旋流板脱硫段):除尘后烟气自下而上穿过旋流板脱硫装置,与来自清水池的吸收液(NaOH水溶液)充分逆流接触,脱除烟气中SO2并进一步脱除细尘。完成脱硫后的吸收液绝大部分返回循环水池,然后在循环水池内采用Ca(OH)2将吸收SO2的吸收液再生,再生后的吸收液循环使用,SO2最终以亚硫酸钙和石膏的形式回收。脱硫后的烟气经除雾器(除雾段)脱水后,从主体设备顶部进入烟囱排放,也可设置副筒将烟气引至烟囱下部排放。
对高排尘浓度的锅炉(粉煤炉、沸腾炉等),除尘效率达99.0%~99.8%,链条炉的除尘效率达98%~99%。脱硫效率根据用户要求进行设计,脱硫效率达85%~97%。林格曼黑度<1级。脱硫除尘装置的总阻力为1400~1800Pa。该脱硫除尘装置的运行费用比国内同类产品低,钙硫比为1.02,单位质量烟气脱硫费用为0.14~0.20元/kg,液气比为1.0~2.0L/m3,烟气相对湿度≤8%。
本工程采用炉后除尘脱硫,干法除尘+湿法脱硫方式,总除尘效率>98%,脱硫效率>85%。烟气出锅炉后先经干式多管旋风除尘器处理,由引风机抽送至脱硫塔,经旋流板塔处理后,烟气由烟囱排入大气。污染物实际排放指标与标准允许限值见表1。此设计方式适用于寒冷、多风、煤灰分高、供热稳定性要求高的地区。目前,东北、西北地区已有不少大型锅炉房采用这种设计理念,如黑龙江大庆银浪4×70MW锅炉房。
表1 污染物实际排放指标与标准允许限值 mg/m3
项目
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烟尘质量浓度
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S02质量浓度
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N0x质量浓度
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实际排放指标
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23
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52
|
428
|
允许标准限值
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30
|
100
|
450
|
参考文献:
[1] 杨海平.燃煤锅炉烟气脱硫除尘系统改造[J].煤气与热力,2008,28(9):A01-A03.
[2] 庄壁平.锅炉烟气脱硫除尘系统改造与存在问题分析[J].煤气与热力,2007,27(7):59-61.
[3] 骆建晖,许闽明,李康文.旋流板塔双碱法在熔化炉废气脱硫除尘中的应用[J].环境工程,2003,21(4):31-32.
[4] 郭卫兴.双碱法脱硫工艺在中、小型燃煤锅炉中的应用[J].环境研究与监测,2010(2):49-51.
(本文作者:于建国1 徐军杰1 杨颖1 邓强2 1.中国市政工程华北设计研究总院 天津 300074;2.滨海中日能源管理有限公司 天津 300132)
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