1 LPG替代柴油作为锅炉燃料节能减排优势分析
从目前市场的调查来看,很多以前投产的工业锅炉使用的燃料都是柴油。但是随着国际原油价格的不断攀升,国内成品油的价格也大幅上涨,这样使使用柴油作为燃料的企业生产成本也不断增加。采用哪种能源替代柴油最为合适呢?经过科学地分析研究,LPG作为洁净能源符合目前国家倡导的节能减排的要求,因为LPG的热值比柴油高,价格比柴油便宜,排放的大气污染物比柴油少得多。使用柴油的锅炉,由于柴油的纯净度问题,经常造成燃烧系统过滤网的堵塞,需要定期进行清理;同时柴油的排烟管路也经常性地出现堵塞现象,需要定时疏通。由于LPG属于洁净能源,含杂质少,不存在管路堵塞的问题,在燃烧系统的维护方面可以减少一大部分费用。从节能减排的角度考虑,使用LPG作为燃料代替柴油是一种趋势。同时,LPG是石油炼制过程中的副产品,经过多年的发展,生产储存运输技术相当成熟,使用方便快捷,一次性投资少,单体储存量大,不受时间地点的限制,远离市区的偏远用气点也可以做到供气的连续性,可靠性大。
2 燃烧系统改造方法
我公司目前正在推行工业锅炉油改气业务,而且取得了很好的效果。改造过程很简单,锅炉整体不需变动,只需把柴油燃烧器换成LPG燃烧器,废除原来的油路系统,安装新的燃气管路系统。这套系统的改造只需几天的时间即可完成,而且可以生产与改造同时进行,只需在更换燃烧器的时候进行短暂地停产。
3 投资方式
工程投资可以采用多种灵活的方式,其实最简单的方式就先由施工方垫资,用气单位在用气过程中,从节省的成本中分期将工程款支付给施工方。这种付款方式对于双方都有利。对于施工单位来说,垫支工程款也是对自己方案成果的一种保证,宜于建设方对自己方案的认可;而对于建设方来说,对于改造成果不承担任何风险,如果施工方的方案没有达到预期效果,他们将不承担任何费用,这种结果对于建设方来说无疑是百利而无一害的。
4 替代效果
实践证明,经过油改气的锅炉生产成本明显下降,成本节省率基本在20%~30%,效果非常可观,得到了用气单位的认可;而且LPG使用的方便灵活性也得到了很好的体现。具体分析见实例。
5 柴油与LPG作为燃料的经济分析
本经济比较中,各种燃料的价格为炯台地区当前使用价格。
5.1 LPG与柴油的比较
在用气量不大的情况下,瓶装LPG由于其搬运机动灵活,无需敷设地下管线,在燃气领域持久扮演相对重要的角色。燃油较多地应用于工业用户,种类有柴油、重油等,其中重油因其杂质多、燃烧设备维护成本高、污染大等原因,现已极少采用,所以目前的燃油还是主要采用柴油。现将LPG与柴油具体比较见表1。
表1
项目
|
燃料种类
|
价格
|
热值
|
单位热值价格
|
比价
|
燃油(气)锅炉
|
LPG
|
5.9元/kg
|
46.055MJg
|
0.128元/MJ
|
1
|
柴油
|
7.0元/kg
|
42.6MJ/kg
|
0.164元/MJ
|
1.281
|
从表1可以看出,对于用户来说,LPG与柴油相比,LPG价格对用户具有一定的吸引力。据有关文章介绍,目前我国LPG市场已逐步与国际接轨,基本实现了市场化、国际化,因此,国际市场价格的变化往往决定着我国的LPG市场的价格,一般情况下,国产LPG价格与当地进口LPG价格同步变化,并且略低。
5.2 工业用户常用125.7kJ/h运行费用比较(满负荷运行)
在烟台市区范围内,由于环保要求、社会的进步和煤炭销售网点的减少,煤炭的使用已逐渐被城市工业用户所淘汰,只是在发电领域还具有较大的规模。由于我国的煤炭资源丰富及已有的煤炭工业相当庞大,在发电领域煤的发电成本仍然远低于LPG,除非有非常严格的环保要求,LPG才能取得主导地位。根据专家预测,即使到2020年,煤炭在整个能源构成中所占的比例也不会低于50%。对于烟台市城区而言,由于LPG与煤炭在很多方面并不具备可比性,我们在对燃料方面进行分析时,暂不考虑煤炭的经济。
表2 工业用户常用的125.7kJ/h(满负荷)运行费用比较表
燃料种类
|
燃料用量
|
燃料价格
|
热值利用率
|
运行费用(元/h)
|
柴油
|
29.48kg/h
|
7000元/t
|
80%
|
257.95
|
LPG
|
27.27kdh
|
5900元/t
|
90%
|
178 77
|
备注:热值利用率为锅炉的平均利用率。
综合上述,LPG作为燃烧机燃料与柴油相比,具有很多优点,运行成本明显下降,资源丰富,生产技术成熟,储存运输方便,一次运输储存量大,受时间地点的限制小,供气稳定性强,国际国内产量大,价格稳定且成下降趋势。LPG工艺系统占地面积小,一次投入少,建设周期短,设备简单容易操作,安全方便可靠。
6 实例分析
以烟台市汇通燃气改造的炯台市养管处沥青厂沥青炒拌机组900kW热载体炉为例:
6.1 一次性投资成本
LPG供气及气化系统:采用钢瓶组(8个50kg钢瓶)供气系统,包括厂区内管线铺没及强制气化设备,其投资成本约为7万元。
燃烧系统:900kW热载体炉,配置的燃烧器热负荷为3760MJ,需要的投资费用为2.8万元。
设备油改气的总投资费用约为:9.8元。
6.2 跟踪数据比较
养管处沥青厂900kW热载体炉于2009年9月4日进行锅炉燃气系统调试,沥青养管处与汇通燃气公司派人员连续跟踪记录,数据如下:
9月4日15:30,锅炉进行LPG燃烧器点火试运行。燃烧器设定功率约为1100kW,气化间二级减压后管道压力为10.5kPa~11kPa(燃烧器不工作时),工作时压力为4.5kPa~5kPa,给1只50t沥青储罐加热,沥青罐起始温度为130℃,至当日23:31时加热至155℃达到设定温度停机。在线50kg钢瓶6只,LPG净重294.5kg,共计燃烧175min,约7h(15:30—22:22)。
假设:每小时的用气量为X,则:294.5:175=X:60,X=101kg/h。高于理论数值70kg/h。9月5、7日连续记录,计算数值与上面计算相近。
9月8日燃烧器供应商将燃烧器的功率调至850kW,9月9日我们重新记录。(加热1只50t沥青罐)见表3。
为求得真实数据9月12日又进行了记录。(加热1只50t沥青罐),见表4。
9月12日发现,设定的燃气工作压力偏高压力(燃烧器不工作时压力为10.5kPa~11kPa,燃烧器工作时压力为4.5kPa~5kPa)。9月12日下午将压力调至:燃烧器不丁作时为7.5kPa;燃烧器工作时为3.5kPa。9月14日我们又进行了跟踪调试:(加热1只50t沥青罐),见表5。
表3
序号
|
开机时间
|
停机时间
|
工作时间(min)
|
备注
|
1
|
9:14
|
9:20
|
6
|
气化间工作压力6kPa,停机压力11kPa
|
2
|
9:32
|
9:38
|
6
|
|
3
|
9:50
|
9:56
|
6
|
|
4
|
10:08
|
10:13
|
5
|
|
5
|
10:25
|
10:31
|
6
|
|
6
|
10:43
|
10:49
|
6
|
在线使用50kg钢瓶2只净重约为98kg。
|
7
|
11:01
|
11:07
|
6
|
|
8
|
11:19
|
11:25
|
6
|
|
9
|
11:36
|
11:42
|
6
|
|
10
|
11:54
|
12:00
|
6
|
|
1l
|
12:12
|
12:18
|
6
|
|
12
|
12:30
|
12:36
|
6
|
|
13
|
12:48
|
12:54
|
6
|
|
14
|
13:06
|
13:12
|
6
|
|
合计
|
|
|
83
|
设定:每小时用气量为X,则98:83=X:60,X=70kg/h,接近理论数值。
表4
序号
|
开机时间
|
停机时间
|
工作时间(min)
|
备注
|
1
|
7:07
|
7:13
|
6
|
气化间工作压力6kPa,停机压力11kPa
|
2
|
7:19
|
7:26
|
7
|
|
3
|
7:32
|
7:45
|
13
|
|
4
|
7:52
|
7:58
|
6
|
|
5
|
8:04
|
8:09
|
5
|
|
6
|
8:17
|
8:22
|
5
|
|
7
|
8:30
|
8:35
|
5
|
|
8
|
8:43
|
8:48
|
5
|
|
9
|
8:56
|
9:01
|
5
|
在线使用50kg钢瓶2只净重约为98kg。
|
10
|
9:09
|
9:14
|
5
|
|
11
|
9:22
|
9:27
|
5
|
|
12
|
9:35
|
9:41
|
6
|
|
13
|
9:48
|
9:54
|
6
|
|
合计
|
|
|
79
|
设定:每小时用气量为X,则:98:79=X:60,X=74.5kg/h。
表5
序号
|
开机时间
|
停机时间
|
工作时间(min)
|
备注
|
1
|
7:27
|
7:36
|
9
|
气化间工作压力3.5kPa,停机
压力7.5kPa
|
2
|
7:44
|
7:48
|
4
|
|
3
|
7:58
|
8:12
|
14
|
|
4
|
8:18
|
8:25
|
7
|
|
5
|
8:31
|
8:38
|
7
|
|
6
|
8:44
|
8:51
|
7
|
|
7
|
8:58
|
9:04
|
6
|
|
8
|
9:11
|
9:17
|
6
|
在线使用50kg钢瓶2只净重约为98kg。
|
9
|
9:24
|
9:30
|
6
|
|
10
|
9:36
|
9:43
|
7
|
|
11
|
9:49
|
9:56
|
7
|
|
12
|
10:O2
|
10:07
|
5
|
|
合计
|
|
|
85
|
设定:每小时用气量为X,则:98:85=X:60,X=69kg/h。
通过记录的数据计算对比:
LPG取3次记录的平均值计算:71+74.5+69/3=71.5kg/h,900kW热载体炉的热负荷为3200MJ/h,LPG热值为46.1MJ/kg,0号柴油热值为40.2MJ/kg。则:每小时柴油的消耗量为:80.6kg,每小时LPG的消耗量为70.4kg。
0号柴油批发价为:5950元/t,LPG单价为:5200元/t。(价格均为当时市场价位)
LPG每小时比柴油节省(理论值):
80.6kg×5.95元/kg=70.4kg×5.271Jkg=113.5元
每小时节省:113.5÷479.6×100%=23.67%
以每天工作12h计算:113.5×12=1362元。
LPG每小时比柴油节省(实测值):
80.6kg×5.95元/kg-71.5kg×5.2元/kg=107.77元
每小时节省:107.77÷479.6×100%=22.47%
以每天下作12h计算:107.77×12=1293.24元。
每年按180天工作日计算全年可节省:
1293.24元×180=232783.20元(按实测值计算)
从上述费用分析可以看出,LPG与柴油相比,是一种经济的燃料。LPG运输方便,价格便宜,经济实惠,无需铺设大量管道,运行维护费用低,无需开口费,一次存储量大,气源稳定,是促使企业发展,节约成本的新的能源。
在目前国家大力提倡节能减排的背景下,采用LPG替代柴油无疑是一种可取的降低牛产成本、减少污染物排放的能源方式。我们应该在工业用户中大力推广这种模式,既符合企业自身降低成本的利益需求,同时也为社会的环保事业做出了贡献。
(本文作者:王树美1 张春伟1 张海峰2 林克臻2 1.烟台市汇通燃气发展有限公司 264002;2.烟台新奥燃气发展有限公司 264002)
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助