摘要:分析了活塞式煤气压缩机常见故障的原因,提出了排除方法和预防措施。
关键词:燃气压缩机;活塞式压缩机;故障原因;排除方法;预防措施
Failure Causes and Elimination Methods of Reciprocating Gas Compressor
YANG Ping,YU Lin-lin,YANG Yang
Abstract:The causes for common failure of reciprocating gas compressor are analyzed,and the elimination methods and preventive measures are put forward.
Key words:gas compressor;reciprocating compressor;failure cause;elimination method;preventive measures
1 压缩机工作阻力大
① 故障描述
5L-90/2型活塞式煤气压缩机见图1。压缩机工作中排气压力过大,电机工作电流超标。
② 故障原因
停机拆卸检查发现,进气通道局部堵塞,即煤气杂质过多,有时呈糊状,有时呈细颗粒状粘连阀体、阀片,使吸排气阀打不开,造成压缩机工作阻力增大。而煤气杂质过多的原因是:气源厂的发生炉煤气原料——外购焦炭的质量问题,发生炉煤气杂质过多,致使压缩机因进气不洁而工作阻力大。
③ 排除方法
首先,气源厂加大了外购焦炭质量的控制力度,从源头上遏制了杂质过多的问题,提高了发生炉煤气的洁净度。其次,出现故障时,及时更换吸排气阀。我们还把杂质粘连的吸排气阀用DC919积碳重浸除剂浸泡96h,待污垢溶解脱离后取出放入清水槽浸泡24h,再用清水冲洗数次、控干。拆卸后用铁刷子清除阀座、升程限制器表面的积垢,用高压空气吹干净,更换弹簧及阀片,重新组装后进行压力试验。试验压力为实际工作压力的1.25倍,观察阀片是否能完全打开,并检查密封胶圈,对于老化损坏的胶圈要及时更换,脱落的密封铝垫要安装到位。将清理干净的吸排气阀重新安装到压缩机上,并清扫压缩机内吸排气通道。试盘车重新启动,压缩机工作电流与压力立即降至正常。
④ 预防措施
加强管理,严格控制,及时处理。
2 压缩机阀片破碎伤缸伤活塞
① 故障描述
压缩机在开车前或急停后试盘车时,盘不动或盘动1圈的过程中感到用力不均匀。
② 故障原因
拆卸压缩机发现吸排气阀积碳结垢过多,阀片、弹簧损坏,升程控制器撞击导向面,接触过紧,阀片卡死或折断,导致破损阀片掉入缸内,损伤气缸和活塞。图2为缸体被碎阀片划出一条长沟、活塞损坏的情况。
大连煤气公司设备管理条例规定,压缩机连续工作500~1000h后应检查清洗吸排气系统。但实际情况却不然,经常出现压缩机连续工作20~30h就出现排气压力增高(正常情况下每台压缩机每天平均工作10h左右),压缩机电机工作电流超负荷。经过对压缩机拆卸分析,得出煤气中的焦油含量过高,焦油粘在管壁、阀片、通道上,造成结垢,使阀片卡死或受力断裂。
我们对压缩机吸排气阀的运动部件阀片、弹簧的工作过程进行分析,发现实际工作中发生的阀片断裂还与下面的因素有关。阀片在工作时承受着反复的冲击载荷,易引起吸排气阀阀片及运动零件疲劳而导致发生径向断裂。弹簧在吸气阀全闭时承受着安装预压缩力,在排气阀全开时则承受着最大压缩力,因此压缩机连续工作,弹簧承受着脉动循环荷载,这种脉动循环载荷会引起弹簧的屈服,导致疲劳破坏断裂。在不洁煤气的严重腐蚀下,阀片及弹簧表面出现凹坑、麻点,引起应力集中,在交变荷载的作用下极易断裂。
③ 排除方法
a. 需要经常观察压缩机的工作情况,发现异常及时停车,并更换吸排气阀。清扫压缩机内吸排气通道,保证吸排气阀及压缩机内吸排气通道畅通。
b. 对吸排气阀进行分组选择装配,防止阀片与阀座配合过紧、卡死而加大压缩机工作阻力。在吸气阀的组装过程中,很多操作人员凭借经验和感觉组装吸气阀。若压缩机吸气阀及运动部件的尺寸公差装配不当,极易发生阀片与阀座配合过紧卡死或径向断裂的现象。图3是阀片与阀座配合过紧。
为此,我们对阀座、阀片、升程限制器根据尺寸公差测量进行分组选择装配,即把导向凸台尺寸偏差大的阀座与内径尺寸偏差大的阀片组合装配,把导向凸台尺寸偏差小的阀座与内径尺寸偏差小的阀片组合装配。实践证明,科学装配、定期检修、及时更换,收效明显。
④ 预防措施
定期检查,及时更换吸气阀。同时清扫压缩机进气通道,确保畅通。
3 压缩机工作效率低
① 故障描述
在日常工作中有时分别开启2台压缩机,输送气量不一样(储气罐罐位下降量不一致)。
② 故障原因
a. 吸排气阀阀片开度太大,可能因弹簧和阀片的运动惯性作用,出现阀片滞后关闭。开度太大(紧固螺栓松动),阀片在开关时,其运动速度就会增大。因此,对升程限制器和阀座的冲击力就会增大,严重时就会造成阀座开裂损坏阀体。反之,开度太小(阀片积垢),吸排气阀的流通面积变小,阻力加大,出现压缩机流通能力和工作效率降低。
b. 在压缩机吸排气阀中弹簧是不可忽视的零件,弹簧选配必须一致。如果同一个吸气阀或排气阀中所选的各个弹簧的弹力和高度不一致,就可能造成阀片受力不均。尤其在往复多次运动和交变荷载的作用下,极易产生阀片卡死断裂。弹力不均的弹簧会直接影响吸气阀和排气阀的工作。如果弹簧的弹力过大(即弹簧过硬),弹簧对阀片的顶力也就相对增大,即排气阀的开启压力随之增大,阀片可能提前关闭。而排气阀迟开和提前关闭,都会使排气阀阻力增加,输气量减小。反之,弹簧的弹力过小(即弹簧过软),排气阀开启压力就相对减小,就会出现提前开启和迟关闭的现象。这不仅增加内耗也减少了输气量,导致压缩机工作效率降低。其次,弹簧过软就减弱了阀片在开启过程中的缓冲作用。加之迟关闭造成气体倒流,气体倒流使阀片以极大的速度撞击阀座,阀片和阀座的使用寿命和性能将大大降低。若弹簧折断、阀片磨损,则会造成吸排气阀关闭不严。若某气缸吸气阀不严,气缸内气体被压缩时,缸内气体就会漏向吸气管道,使吸气温度升高。若某气缸排气阀关闭不严,气缸内停止排气后,开始吸气时,排气管道内高压气体会倒灌回气缸内,倒灌的气体未经冷却,使气缸内气体温度持续增高。这对压缩机的工作极其不利,势必影响压缩机的工作效率。
③ 排除方法
a. 严格控制压缩机吸排气阀阀片的开度,经常拆卸检查和清扫吸气阀和排气阀,避免因吸排气阀不全开或滞后关闭造成压缩机工作效率降低。
b. 建立质量跟踪制度,及时反馈吸排气阀各零件的质量信息,保证零件质量符合技术要求。在每次组装吸排气阀时,都要对升程限制器平面在检验平板上检验。按使用周期及时更换吸排气阀。
④ 预防措施
强化质量控制,加强管理,规范工艺,及时淘汰不符合技术要求的零件。
4 压缩机启动时有振动敲击声
① 故障描述
当压缩机启动时,时常能听见微微的敲击声,手扶压缩机外表面有较强的振动感。
② 故障原因
压缩机气缸与活塞间的预留间隙过小,活塞杆与十字头端面螺母松动,固定压缩机的地脚螺栓松动,电机的动平衡误差大,都会使压缩机工作时产生振动或出现敲击声。
通过几次大修发现,拆卸的活塞端面与气缸盖边缘有摩擦的痕迹,个别活塞有轻微的裂纹。通过仔细检查发现,压缩机在运行过程中活塞和气缸的相对位置发生了变化,惯性冲击使实际间隙超过了预先所留的间隙,缸盖与活塞直接撞击。图4是活塞与缸体间隙过大、与缸盖间隙过小的情况。
另外,有个别异物如碎阀片掉入缸内造成活塞与缸盖撞击,即活塞达到前后或上下止点时,与气缸端面间接或直接发生撞击,这就是我们时常听到产生敲击声的原因。当往复冲击惯性过大时,就会出现十字头或活塞开裂破碎现象。试运行时缸内比较清洁没有异物,当压缩机运行一段时间后应检查,气缸缸体与活塞间是否异常。有时活塞杆连接处的止动螺栓头磨损,使活塞杆松动,在往复冲击惯性的作用下发生上移,造成活塞与气缸盖相撞击,导致缸盖及活塞遭受破坏。
③ 排除方法
检修和安装时要特别注意能够影响活塞位置的各种间隙,避免由于预留间隙过小,发生活塞与气缸盖摩擦撞击。防止异物进入气缸,常见的是吸排气阀的碎断阀片或是活塞环碎片。但是,这种撞击发生前都会有一定的异常现象出现,因异物来自吸排气阀,而吸排气阀的损坏势必反映在各级排气压力上。当各级排气压力发生变化时,应首先想到吸排气阀的阀片是否卡死断裂或活塞环断裂,应及时停车检查,避免类似事故的发生。在检修时一定要仔细认真,防止一时疏忽把异物留在缸内。压缩机开车启动前要进行盘车检查,发现异常应立即拆卸检查,查清原因。当运行时要随时关注吸排气阀的工作情况,并留意气缸内是否有异常响声,有效地防止异物进入缸体。
④ 预防措施
加强管理,执行定期巡检制度,监督实施。
(本文作者:杨平1 于琳琳2 杨扬3 1.大连煤气公司 辽宁大连 116011;2.大连集发国际货运有限公司 辽宁大连 116011;3.上海盛大网络发展有限公司 上海 210203)
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助