摘 要:分析液化天然气(LNG)与压缩天然气(CNG)汽车加气合建站中,回收利用BOG的设计方案,计算其经济效益,分析其必要性。
关键词:LNG加气站 CNG加气站 合建站 BOG 回收利用
Recycling of BOG in Combined LNG and CNG Vehicle Filling Station
Abstract:The design scheme of recycling of BOG in combined LNG and CNG vehicle filling station is analyzed.The economic benefit from recycling of boil-off gas(BOG)is calculated,and its necessity is analyzed.
Key words:LNG filling station;CNG filling station;combined station;boil—off gas(BOG):recycling
本文以白银市某新建LNG与CNG汽车加气合建站为研究对象,针对该汽车加气合建站中产生蒸发气体(BOG)的放散问题,通过完善设计流程使BOG得以回收利用。
1 LNG与CNG汽车加气合建站的工艺设计
1.1 合建站规模及主要设备
合建站规模:LNG加气区加气能力为730×104m3/a,CNG加气区加气能力为730×104m3/a,合建站总加气能力为1460×104m3/a。
LNG加气区主要设备有LNG槽车l辆,LNG储罐l台、LNG柱塞泵2台、LNG加气机2台等。CNG加气区主要设备有调压计量橇1台、干燥器1台、CNG储气瓶组l台、CNG压缩机2台、CNG加气机6台等。
1.2 工艺流程
LNG加气区工艺流程:LNG由LNG槽车运至加气区内,通过卸车口卸入LNG储罐内。当加气时,开启柱塞泵将储罐内的LNG升压至1.0MPa后送至加气机给汽车加气。站内产生的BOG及安全阀放散的气体(EAG)通过低压放散装置放散。
CNG加气区工艺流程:来自管网的1.2MPa管道天然气,经调压计量后进入干燥器脱水,再经CNG压缩机加压至25MPa后,一部分送至站内储气瓶组,另一部分送至加气机给汽车加气。站内产生的EAG通过高、低压放散装置分别放散。
2 LNG加气区的BOC诗算
参考国内各厂家相关设备的设计参数,各设备日蒸发率(LNG静置达到热平衡后,24h内自然蒸发损失的LNG质量和有效体积下LNG质量的比例)如下:LNG槽车日蒸发率为0.3%,LNG储罐日蒸发率为0.3%,柱塞泵日蒸发率为0.15%,加气机日蒸发率为0.15%。
LNG加气区日加气量为2×104m3/d,60m3的LNG储罐储存时间为2d,50m3的LNG槽车每2日往返运输l次,充装系数为0.9。自然传热产生的BOG约为78m3/d,卸车产生的BOG约为57m3/d,加气产生的BOG约为l87m3/d。LNG加气区日产生BOG的量为322m3/d。
3 回收利用方案
3.1 方案一
在工艺流程中增加BOG回收工艺。将加气区内BOG全部经加热器加热到环境温度送至回收罐中,然后送入CNG压缩机加压至25MPa,送入CNG储气瓶组。
该方案需增加的工艺设备有:容积为5m3、工作压力为2.5MPa的回收罐l台,l00m3/h加热器1台,流量为100m3/h、排气压力为25MPa的CNG压缩机1台。
3.2 方案二
工艺流程中增加BOG回收工艺。将加气区内产生的BOG全部经加热器加热到环境温度后送至回收罐中,然后送到CNG压缩机,加压至天然气管网的进站压力(即1.2MPa)后,送入CNG加气区干燥器上游天然气管道中。
该方案需增加的工艺设备有:容积为5m3、工作压力为2.5MPa的回收罐l台,l00m3/h加热器1台,流量为100m3/h、排气压力为l.2MPa的CNG压缩机1台。
3.3 方案比较
两种方案工艺流程很相似,区别在于CNG压缩机技术参数及造价不同。
比较两种方案的设备技术参数和造价,方案二更合理,造价更低。因此选用方案二对本工程进行优化设计。
优化设计后LNG加气区工艺流程为:LNG由LNG槽车运至加气区内,通过卸车口卸入LNG储罐内。当加气时,开启LNG柱塞泵将储罐内的LNG升压至1.0MPa后送至加气机给汽车加气。产生的BOG全部经加热器加热到环境温度后送至回收罐中,然后送到CNG压缩机,加压至天然气管网的进站压力(即1.2MPa)后,送入CNG加气区干燥器上游天然气管道中。LNG加气区内产生的EAG,通过低压放散装置放散。
4 经济效益计算
4.1 投资估算
以目前国内市场上LNG设备价格计算,回收罐约5.5×104形台,加热器约2.5×104元/台,CNG压缩机(功率为50kW)约16×104元/台,增加管道及附件等费用约2×104元,共计设备费用约26×104元。
4.2 耗能计算
回收BOG的能耗在CNG压缩机的用电上,以LNG加气区产生BOG的量为322m3/d计算,1d内可充满容积为5m3、工作压力为2.5MPa的回收罐约2.5次,CNG压缩机间歇性开启,每次开启1.25h即可将回收罐内气体抽空,每天共计开启压缩机的时间为3.2h。CNG压缩机的电机功率为50kW,计算后可得出其日耗电量为l60kW·h/d。以当地电价2.0元/(kW·h)计算,日耗电费用为320元/d,年耗电费用为11.7×104元/a。
4.3 节气收益计算
以2013年10月份白银市市天然气价格计算,天然气进气价为2.45元/m3,售气价为4.60元/m3,以BOG回收量为322m3/d计算,每日可增加的经济收益为692元/d,每年可增加经济收益为25.2×104元d。
4.4 经济效益分析
BOG回收总投入没备费用共计26×104元,年增加售气收入为25.2×104元/a,年增加耗电费用11.7×104元/a,设备折旧费及维修费约为2×104元a,即年总收益为11.5×104元a。那么,3年即可回收投入的资金,此后每年可增加经济收益ll.5×104元/a。
5 回收BOG的必要性
在本文讨论的汽车加气合建站中虽然产生BOG的量较少,但是存在安全隐患。因此,回收BOG是减少安全隐患的十分必要的措施。随着我国天然气行业迅速发展,国内天然气产量无法满足国内市场需求,因此,日常生产中回收利用天然气是十分必要的节能手段。从此项工程看,回收BOG创造的经济效益也是明显的。
本文作者:冯伯媛 冯雪源 曲平 赵宏
作者单位:中交煤气热力研究设计院有限公司
沈阳强盾消防安装有限公司
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