高压低渗透气井欠平衡固井技术——以宝龙1井为例

摘 要

摘要:宝龙1井是四川盆地川中龙女寺构造上的一口典型的压力窗口窄、漏喷共存的预探井。宝龙1井下Ф177.8mm尾管至井深2250.05m发生井漏失返,下至井深4569.70m井漏未返,反灌钻井

摘要:宝龙1井是四川盆地川中龙女寺构造上的一口典型的压力窗口窄、漏喷共存的预探井。宝龙1井下Ф177.8mm尾管至井深2250.05m发生井漏失返,下至井深4569.70m井漏未返,反灌钻井液4.6m3见返,循环井漏,采用桥浆堵漏仍然井漏,不能建立循环。为此,提出采用正反注水泥法来固井施工的技术思路。正注水泥施工结束后出现溢流不能起钻,决定在喇叭口处直接反注水泥然后起钻,反注水泥完仍然出现高压低渗透溢流,被迫循环排除水泥浆。在管内注入密度为2.42g/cm3的加重钻井液,在环空有限溢流的前提下把钻具起至设计位置,进行反注水泥施工作业,固井成功,电测固井质量合格率为84.33%、优质率为76.79%。该技术为高压低渗透气井欠平衡固井提供了新的途径。
关键词:宝龙1井;高压;低渗透储集层;欠平衡;固井;四川盆地;龙女寺构造
0 引言
    宝龙1井是四川盆地川中龙女寺构造上的一口典型的压力窗口窄、漏喷共存的预探井。该井下送尾管至井深2250.05m发生井漏失返,下送至井深4569.70m未返,反灌钻井液4.6m3见返;施工改用正反注固井施工,成功完成了该井的固井作业(表1)。
表1 井身结构数据表
井号
钻头
套管
规格(mm)
钻深(m)
规格(mm)
下深(m)
1
660.4
201.50
508.0
199.61
2
444.5
1766.00
339.7
1764.49
3
311.2
3186.00
244.5
3184.76
4
215.9
4570.20
177.8
3058.61~4569.70
1 宝龙1井的基本情况
1.1 钻井液性能
    钻井液密度为2.14g/cm3:黏度为50s、失水为4mL、滤饼为0.5mm、切力为5~13Pa、含砂为0.2%、pH值为9.5。
1.2 地层分层(见表2)
表2 宝龙1井地质分层表
地层
井深(m)
地层
井深(m)
地层
井深(m)
T1j23
3204
T1f2
3799
P1m1
4417.00
T1j22
3248
T1f1
3941
P1q2
4455.00
T1j21
3266
P2ch
4069
P1q1
4531.00
T1j1
3478
P2l
4224
P1l
4562.00
T1f4
3537
P1m3
4254
O1n
4570.20
1.3 井漏复杂
    该井Ф215.9mm裸眼井段存在8个漏层,其中茅二段有2个(4294.47~4298.70m、4357.91~4358.43m)、茅一段有1个(4389.77~4392m)、栖二段有1个漏层(4440.52~4441.07m),栖一段有3个漏层(4493.45~4494.27m、4518.65~4519.64m、4530.79~4531.11m),梁山组有1个漏层(4549.50~4549.97m)。
2 固井难点
    1) 该井Ф215.9mm裸眼井段存在多个漏层,经多次堵漏后采用密度为2.05g/cm3的钻井液钻至井深4299.59m(茅二段),发生溢流1.2m3,关井套压为1.7~2.1MPa,控压加重钻井液密度,低于1MPa就外溢,高于3MPa井漏,采用15%的桥浆堵漏压井,加重密度至2.14g/cm3后井下正常。该井段由于压力窗口较窄,下套管、固井作业出现井漏,因井漏诱发溢流的可能性较大。
    2) 水泥封固段长,环空间隙小,施工摩阻大,泵压高,施工中井漏的可能性大,施工难度大。
3 施工方案的制订原则
    该井由于漏、喷同层,原设计采用一次性正注固井,但下套管中发生井漏[1~5],决定采用正反注固井施工;反注中发生溢流,采用加重堵漏浆压稳气层,反注固井施工顺利。
4 固井施工
4.1 下尾管井漏、堵漏作业
    下套管至井深2250.05m井漏失返;下套管至井深4569.70m,无返,漏失聚磺钻井液31.3m3;反灌钻井液4.6m3见返;循环,漏速为42m3/h,漏失钻井液14.1m3
    1) 注入密度为2.14g/cm3、浓度为12%的桥浆35m3;投球,替入密度为2.14g/cm3的钻井液40m3,漏速为42~28.6m3/h,漏失钻井液15m3;桥浆9.2m3,其中碰压10MPa,坐挂倒扣成功。
    2) 注入密度为2.14g/cm3、浓度为12%的桥浆20m3(耗SDL 3t),出口间断失返,漏失钻井液14.6m3
4.2 正注水泥施工
    注入抗钙钻井液20m3,出口间断失返,漏失钻井液11.2m3。间断正注钻井液24.8m3无返,液面在井口;间断正循环,无返,漏失钻井液5.2m3。正注G级太铁矿加重水泥17m3,平均密度为2.18g/cm3,泵替钻井液碰压成功,施工中出口一直不返钻井液。
4.3 第一次反注水泥施工
    倒出短方钻杆、短钻杆,井深为3055.65m,钻杆内喷钻井液3.4m3,不具备起钻条件,决定在尾管头处反挤水泥固井,注G级太铁矿加重水泥26.6m3,平均密度为2.19g/cm3,按设计顶替到位。开井卸方钻杆,钻杆内喷钻井液,喷高为0.2~0.3m,观察10min没有减小的趋势,强行起钻2柱至井深2997.13m,钻井液从二层台以上钻杆水眼中喷下,起钻困难,活动钻具正循环排出水泥混浆18m3,循环中地层有回吐现象。控压3~8MPa循环加重钻井液,加入重晶石粉45t,理论上钻井液密度应达到2.25g/cm3,实际上进口密度仅为2.10g/cm3、出口密度低于2.00g/cm3
4.4 第二次反注水泥施工
4.4.1关井准备加重钻井液
    关井8 h求压,套压上升到8.8MPa,立压为6.3MPa,控压7MPa在钻杆内注入密度为2.42g/cm3加重钻井液30m3,在有限溢流的条件下开井起钻9柱至井深2794.89m,接回压阀下钻杆2柱至井深2852.37m。
4.4.2反注水泥施工技术
    关井反注钛铁矿加重水泥40m3,平均密度为2.25g/cm3,关井挤替水泥浆到设计井深。为了防止水泥凝固卡钻具,关环形防喷器,调低环形封井器控制压力至3~4MPa,起钻2柱至井深2794.89m,关井挤钻井液0.6m3,套压为7.5~6.5MPa,关井候凝。
5 固井质量分析
    固井后探得上塞井段为3024.80~3066.2m,下塞井段为4389.09~4570.20m;电测水泥界面为4310m,电测固井质量合格率为84.33%、优质率为76.79%(表3)。
表3 电测固井质量数据表
井段(m)
固井质量
井段(m)
固井质量
3058~3349
4266~4310
3490~3560
4310~4547
3560~4266
4547~4570
6 结论与认识
    1) 该井属于典型的高压低渗透气井,第一次反注水泥失败后由于钻井液密度高,脱气性差,加重困难,采用全井加重成本高、周期长。被迫在钻杆内注入加重钻井液,开井在有限溢流的条件下起钻至设计井深,接回压阀下钻杆2柱,施工完后可以在低环形封井器控制压力条件下起钻杆2柱,确保了固井施工安全。
    2) 分析该井主漏层在茅口组地层、井深为4300m,需水泥浆量25m3,为了确保固井质量施工一直关井作业,把钻杆内30m3加重钻井液、15m3附加水泥量共45m3推入地层,较大程度地隔绝了气层,有效地提高了固井质量。
    3) 该技术仅适宜于高压、低渗透,堵漏困难条件下的特殊固井作业,具有较大的井控、安全风险。固井的重要条件之一是井内压力平衡、井眼畅通,只有井眼准备好了,才能保证套管的顺利下入,才能保证施工安全、确保固井质量。
参考文献
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(本文作者:刘德平 王仕水 卓云 韩向军 川庆钻探工程公司川东钻探公司)